6月18日,记者从吉化有机合成厂获悉,该厂丁苯橡胶装置通过对标降本、科学排产、设备升级改造等举措,前5个月实现创效9000万元。
丁苯橡胶装置生产过程中涉及20余种助剂,每一种助剂的价格与消耗均直接影响生产成本。有机合成厂实施“一剂一策”制度,对标国内先进装置,逐项分析助剂消耗高的原因,制定出12项降耗措施。该厂聚焦聚合反应关键环节,精准优化聚合反应时间,通过增加一台聚合釜,氧化剂消耗同比降低12%,年可节约成本70余万元。同时,为打破助剂独家采购价格高昂的被动局面,该厂在国内广泛筛选助剂生产商,通过多轮技术对接锁定优质生产方,成功降低了11种助剂的采购价格,实现降本增效400余万元。
该厂锚定“高产稳产、提质降耗”目标,聚焦关键设备展开攻坚。实施“扩大脱水机返流面积+优化减速机转数”改造方案,使A线生产负荷提升了30%;压块机控制系统智能化升级,实现了压块机主缸、侧缸等多参数在线动态调整;克服设备改型风险,将往复式真空泵更新为水环真空泵,消除了真空泵出口温度高、过滤器频繁切换等难题。前5个月,多项技术改造充分释放装置产能,实现超产创效140余万元。
面对市场波动,该厂展现出灵活应变能力。1月至4月抓住产品价格高位窗口期,组织丁苯橡胶装置3条生产线满负荷运转。通过加强员工精细巡检、精心监盘、精准操作,产品优级品率提升0.12%。5月监测到行情回落后,立即启动效益测算,发现双线运行效益更大,随即暂停B线生产。停产期间同步完成B线转化率升级改造,新增软化水、乳化剂管线,投产后原料转化率可提升8%,日增产10吨,装置实现效益最大化。
初审:周昆 复审:张冬雪 终审:孙智明